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                广州石化:一提一停节约消耗
                浏览量:2676  上传更新:2018-03-05

                “今天干气制乙苯装置的负荷达到134%,比去年平均负荷提高了近14个百分点。”近日,广州石化干气制乙苯装置工艺主管陈跃,向大家通报最近装置优化调整取得的成果。

                今年年初,由于市场需求减少,广州石化乙苯外卖量同比有所减少,导致生产乙苯的干气制乙苯装置、苯乙烯烃化装置单元同时低负荷运行,大量蒸汽被迫放空,两套装置都处于“吃不饱”状态,造成装置运行处于高能耗、低效率的状态。为降低能耗,提升装置运行水平,从3月份开始,广州石化采取停止苯乙烯装置烃化←单元停止运行,提∞升干气制乙苯装置负荷的方式来解决这一问题。

                为确保干气制乙苯装置有足够的条件提升负荷,装置投用了在大修期间新增的循环苯泵P106C,使干气制乙苯装置反应器的循环苯量提升了近10%。

                提高反应温度是增ω加乙苯转化率的一种手段,但当反应温度逐渐升高,催化剂会有结焦ω 失活的可能。装置要求操作人员在提升负荷的过程中时刻关注温度、流量等参数变化,确保催化剂正常使用。此外,装置还增加了操作人员对机泵的测温、测振频次,保证装置在高负荷条件下设备运转正常。

                3月3日19时,由于原料组份波动,装置原料中干气量从15000标立/小时迅速降至11000标立/小时,乙烯组份含量从14%降至11%,加热炉温度下降,反应温度下降10摄氏度,反①应效果骤转急下。操作人员通过及时采取降低反应循环苯量、提高纯乙烯量、关闭回流床层急冷◣设施等,确保了装置的安全平稳运行。

                通过不断优化调整,3月份,干气制乙苯装置日平均负荷均保持在130%以上。提升干气制乙苯装置负荷,停开苯乙烯装置烃化单元,比两套装置同时低负荷运行可降低能耗15千克标油/吨。